泥磷是黄磷生产中的主要副产物之一,随着每年磷化工产量的增加,其存放产生的环境污染日趋严重;每生产一吨黄磷产生0.1—0.15吨磷泥[1],含磷量一般在2o一7o%之间。若不采取有效回收措施,将造成资源的浪费。蒸磷法是国内泥磷提取黄磷的主要研究方法之一,但存在蒸馏釜寿命短,污染严重,磷回收率低。如何解决这些问题成为泥磷中温提取黄磷技术的关键所在。本项目是云南省重点攻关项目课题“中温泥磷处理技术”的后续研究,重点是解决前期实验中存在的问题,对设备进行改进设计,为技术的工业化打下坚实的基础。
1 中温泥磷提取方法
泥磷中主要含有水、磷、砷和其他杂质。其中,水的沸点(一个标准大气压下100℃),为易挥发组分;磷的沸点较高(一个标准大气压下 280℃),为难挥发组分;砷的沸点最高(一个标准大气压下460℃),为最难挥发组分。在中温条件下(280~330℃)利用泥磷中的水分、磷、砷以及杂质之间的挥发度不同来实现三者的分离。在给泥磷加热时,由于水的沸点比黄磷的低,即其挥发度比黄磷要高,故水比黄磷先于从液相中气化出来;而当水蒸发完全后,剩下的物质中黄磷的沸点又比其它杂质的沸点要低,所以黄磷可以比其它的组份容易挥发。若将磷蒸汽冷凝,即可得到成品黄磷,从而达到黄磷从泥磷分离出来的目的。
1.1 连续蒸磷法
其操作步骤是:将泥磷通过螺旋加料器加入到带式螺旋蒸磷器中(带式螺旋蒸磷器置于燃烧室中)控制管壁温度在450~550ºc范围内,泥磷在带式螺旋蒸磷器中连续搅拌移动并蒸出磷,磷蒸气由导气管进入箱式除尘器,除去粉尘后,进入两个串联的冷凝塔,塔顶用水喷淋,凝聚的液态磷收集在受磷槽内。少量尾气经水封后放空,残渣由带式螺旋蒸磷器的排渣口排出,残渣几乎不含元素磷,有效p2o5含量在12%左右,可作为肥料用。采用连续蒸磷法,磷的回收率可达80%左右[2]。
蒸磷法具有操作简单的优点,但是存在蒸磷釜寿命短、环境污染严重、磷的回收率比较低、经济效益低的缺点。
1.2 前期实验
前期实验的装置由安正阳、朱浩东完成,装置主要由蒸馏锅(即料仓) 、加热装置、冷凝器和受磷槽组成(见图1),冷凝装置冷凝的黄磷通过重力作用进入一次受磷槽,少量黄磷进入二次受磷槽内[3]。
1.蒸馏锅(即料仓) ;2.法兰;3.升气管;4.温度计;5.球形冷凝气;6.温度计及压力计插口;7.一次冷凝装置;8.二次冷凝管;9.二次受磷槽;10.一次出磷口;11.一次储磷内管 |
图 1 前期中温提取泥磷装置示意图
1.2.1 前期实验结果
(1)生产出来的成品黄磷纯度为99.94%,其中的砷含量为95.8ppm。
(2)运用此工艺方法可以提取泥磷中90.3%的黄磷,泥磷残渣中约9.66%的黄磷,含砷量一般为13.66 ppm。
此实验装置在中温条件下可以提炼出泥磷中90%的黄磷;提炼过程中,解决了黄磷回流的问题;具有一定的脱砷能力。
1.2.2 前期试验存在的不足
整套装置是固定连接加料与出渣需装置完全冷却才可以装卸,料仓设为法兰连接固定,法兰盘比较笨重,操作时间长,这个过程中浪费了大量的时间、能耗大;整个提取过程从开始加热至加热结束需要8h以上。能耗浪费高;由于整个蒸馏装置固定不动,泥磷不能够翻料,工作时泥磷容易出现塌缩,蒸磷不透。难应用于工业化生产。
2 改进实验新方法
结合目前泥磷中温提取黄磷处理方法存在的问题,提出实验装置的改进方法。实验装置见图2。
1.进料仓;2.阀门;3.进料旋转接头;4.连接法兰;5.传动齿轮;6.滚筒加热釜;7.滚轮;8.垫圈槽;9.出渣旋转接头;10.储磷罐;11.储渣仓 |
图 2 实验装置示意图
设计采用端面密封,保正动态装置的气密性。主要由压力弹簧圈、密封盖石墨环、卡圈组成,保证旋转密封效果。采用动态连续进料装置,由阀门连接金属软管控制进料,解决装置要冷却时间后才能进料,需要重新拆卸进料,操作复杂的问题;设计采用的电机齿轮传动,使加热釜在滚动状态下加热,使泥磷受热均匀,解决泥磷塌缩,烧不透的问题。
实验操作
实验采用液化气底火加热,取泥磷2kg进行实验,每0.5h记录一次蒸馏釜的温度、压力。0-0.5h,温度缓慢升高,压力变大,储磷槽中气泡增多;0.5h后温度变化不大,压力不变,储磷槽中气泡逐渐减少,原因是挥发出来的水蒸气逐渐减少,此时u形管内出现第一次负压;1.5h以后,负压降低,此时控制加热温度,观察储磷槽,发现有大颗黄磷液滴滴出;保持稳定加热,4h时出现第二次负压,原因是黄磷蒸发完毕;停止加热,装置冷却。
对本实验装置处理后的磷渣和成品黄磷的进行化验,得出如下结果:
(1)回收黄磷时间为3.5h~5h;泥磷残渣中仍含有6%~10.5%左右的黄磷,含砷量一般为3.2~18.5 ppm,多次重复实验所得的泥磷渣化验结果见表1。
(2)生产出来的成品黄磷纯度为99.94%,其中的砷含量为95.8ppm,见表1所示,黄磷等级达到优等。
表1 本实验装置的实验化验结果
|
表 2 处理样品的黄磷回收率及与以前实验的对比
|
实验相对于前期的固定装置,采用了齿轮传动动态装置,解决了前期实验中泥磷烧不透及塌缩现象,相对前期实验装置冷却时间长的问题(8小时以上),本装置缩短黄磷提取过程所需的时间(5-6小时)。
采用的是动态传动装置,液化石油气加热,保证加热釜传热均匀,磷回收率有所上升(见表2)。温度应控制在300℃左右,防止升温过快,400℃以上时会生成赤磷。
装置操作及稳定性需要进一步改进(主要为出渣设备部分),以便后续的扩大实验及工业化生产。
3 结语
本实验处理的泥磷中黄磷含量为70%,泥磷中黄磷含量一般为50-80% 。中温提取法处理的不同浓度泥磷最佳范围需要进一步的实验证明。
动态装置主要要处理相关接头的密封性,需要不断的对弹簧压力圈进行调试,以达到中温密封的要求。
云南作为主要的世界磷产品出口地,随着产量的增长和矿石品位的降低。泥磷的产生量将增长,因此,处理好泥磷,提高泥磷中的磷利用率不仅改善了环境,同时也提高了资源利用率,带来经济效益。将促进云南磷化工的进一步发展。
参考文献
[1]武汉化工原料厂.黄磷“三废”综合利用[j].资源节约和综合利用1989,3(1):28-31.
[2]陕西省化学肥料工业研究所编.磷肥工业三废治理[m].北京:化学工业出版社出版,1979.
[3]朱浩东,江映翔,何冬梅,安正阳.中温蒸馏法处理泥磷提取黄磷的研究[j].应用化工,2007,36(2):197-198.